地?zé)徙@井
美國一次地?zé)峋畤姷目刂七^程概述
文章來源:地大熱能 發(fā)布作者: 發(fā)表時間:2021-10-28 11:13:09瀏覽次數(shù):1531
地?zé)峋?/a>與油氣井不同,地?zé)峋?/a>的鉆井液必須循環(huán)冷卻,以防汽化。注水泥的方法也是特殊的。地?zé)?/a>井發(fā)生井噴,壓井技術(shù)也與油井的控制技術(shù)也不同。如果井噴發(fā)生在淺水層,解決的難度更大。
1955年z月,在美國內(nèi)華達州的FallonJ夕付近,Ormat公司14一6號井發(fā)生了井噴。此井與其它生產(chǎn)井一樣,使用相同的鉆井方案施工。由于意外事故引起了循環(huán)液漏失,最后發(fā)生井噴。
Ormat能源系統(tǒng)公司立即請休斯頓的Neal八dams消防隊承擔(dān)壓井作業(yè)??刂谱鳂I(yè)要求地表和地下控制相互結(jié)合。重要的是時間,這口鉆井要噴出溫度350“F、每分鐘出水量5000加侖(18。gm”)的地下熱水。
正當(dāng)拉起鉆桿準備點注砂塞和水泥時,發(fā)生井噴,此時,孔內(nèi)下了1根鉆挺立根,井架上懸掛著1根鉆挺立根(2節(jié)鉆挺和1節(jié)鉆桿)。
流體噴出量估計5000加侖/min,產(chǎn)生了蘑菇狀蒸汽云,蒸汽云高出井口2000英尺左右。
在水流進入排水溝的情況下,熱水和蒸汽造成一個巨大的噴井口,其噴口尺寸為105英尺x115英尺。噴井口平均深度為100英尺。
由于地下水的壓力引起井底壓力變化,所以該井比其他地?zé)?/a>井復(fù)雜。既需要冷水,又需要重泥漿。另外還要考慮在熱儲層頂部、砂質(zhì)巖的裂隙、斷裂間循環(huán)液的漏失問題。裂隙、斷裂將使泥漿或水泥漏失。壓井之后,熱儲層壓力開始逐漸上升,將井內(nèi)的部分泥漿或水泥柱推出井外。因此,還需要頂部壓井。其時間應(yīng)在井底壓井的同時或緊接井底壓井之后。頂部壓井也不容易,因為井架底座和防噴器已經(jīng)沉入100英尺的噴井井口中???a href="http://www.hnsfzikao.com/t/方案.html" >方案如下:
·鉆一口解救井,與噴發(fā)井在井底相交;·如果要控制鉆井,應(yīng)以大泵量泵送冷水或泥漿;·向噴發(fā)井的底部注水泥;·在井噴被處理之后,應(yīng)清理噴井口;·切害q掉或爆炸掉井架底座和其它沒備,以讓出裝置防噴器的通路;·利用留在噴發(fā)井內(nèi)的鉆具向井底泵送鉆井液;·根據(jù)井底注水泥情況,把小直徑鉆桿柱盡可能深地下到井底水泥塞的頂部,并注水泥至地表,·爆炸切斷和打撈防噴器;。
回填解救井。
解救井方案解救井是控制井噴的特殊方法。這是一項復(fù)雜的作業(yè),包括鉆井、定向、專門的井噴壓井方法和大的壓井泵送系統(tǒng)。
解救井的目的是把壓井液泵送到噴發(fā)井的井底。由于下列因素,故比較復(fù)雜:
·噴發(fā)井的地表位置沒有明確的標(biāo)志,也沒有其它井場位置作參考;·由于噴井口充滿了沸水,不可能準確地定出井噴噴口的位置,·對‘鉆井井底的位置不能進行測量。
然而,井噴又有下列有利條件:
·井底位置淺,所以難于測量的錐形漏斗小;·原17’/2英寸(444.5mm)的井徑,由于井噴沖蝕而變大;·如果井噴已看不到,解救井就緊靠鉆井,以便與高滲透性熱儲層的頂部或高傳導(dǎo)性斷層相交。
解救井的設(shè)計與施工,鉆機應(yīng)盡可能接近噴發(fā)井,使鉆進的角度和水平移距減到最小限度。要求彎曲度為6一7。/100英尺。該消防隊在前一年曾用13。/100英尺的彎曲度施工一個解救井,控制了一次井噴。盡管大彎曲度不是很理想的,但對淺井是容易控制的。
為了熱水的流散,從最壞的情況出發(fā),按100桶/min的流量,設(shè)計建造了一個容積為7000桶(lii2.9m8)的貯水池。此外,配制了1200桶、密度為11磅/加侖(1318kg/m3)的壓井泥漿,并且_用密度為30磅/桶(85.6kg/m“)堵漏材料配制了300桶的高粘度泥漿,必要時泵入裂隙。萬一有井漏,現(xiàn)場備有壓注柴油—水泥和硅酸鈉球的堵漏材料。壓井液通過防噴器泵入鉆孔的環(huán)狀空間。在壓井泵送系統(tǒng)與防噴器四通的2個出口連接,作為主要的流動通道,與鉆桿柱連接,以便沿鉆桿泵入壓井液。對該系統(tǒng)作了最大流量為100桶/min的試驗。
壓井作業(yè)該井是按無異常的情況下鉆進設(shè)計的。95/:英寸套管下到800英尺深并注水泥。在鉆出馬5/。英寸套管之前,對壓井系統(tǒng)作了流量試驗,對防噴器也進行了試壓。全系統(tǒng)功能達到·13·設(shè)計要求。
套管內(nèi)的水泥被鉆到離套管鞋5英尺。然后,進行自導(dǎo)定向測量,測定確實的井位,以決定達到靶區(qū)的解救井軌跡是否可被壓井作業(yè)所允許。設(shè)計表明解救井應(yīng)當(dāng)在3英尺半徑范圍內(nèi)擊中靶區(qū)。
鉆進的終孔段與靶區(qū)相交。大約在925英尺發(fā)生井漏,按照設(shè)計方案繼續(xù)鉆到937英尺,漏失速度在允許的范圍內(nèi)。
關(guān)閉防噴器—首先關(guān)閉環(huán)心,然后關(guān)閉并鎖緊閘板。卸去主動鉆桿,接.上泵送接頭,使泵送系統(tǒng)的2英寸管線與鉆桿連接。
通過3英寸壓井管線開始向環(huán)狀空間泵送壓井循環(huán)介質(zhì)。流量從5桶/min提高到25桶/min,共泵送925桶,井噴很快停止,噴井口液面慢慢下降。
假定壓井系統(tǒng)所泵送的壓井用水在噴發(fā)井內(nèi)不再明顯上升時,則可認為壓井用水沿斷層進入熱儲層,使井的周圍地層壓力上升。
壓井結(jié)束之后,立即注水泥。由于鉆井被抑制,不要期望熱儲層涌出熱流而中斷注水泥。水泥配制如下:
成分數(shù)量(桶)水510男氯化鈣40水5防護液40水6水泥〔G級+觸變填加劑(Thixo£111)〕142置換水56最后加注水泥到862英尺的深度。當(dāng)考慮到排出液(氣)體的數(shù)量和井眼沖蝕時,頂部的水泥應(yīng)具有一定的深度。
在設(shè)備搬到噴井口位置后,對鉆井觀察36小時,如無問題,表明井噴已被壓死。
噴井口評價和注水泥壓井作業(yè)的第二階段是從地表注水泥。包括抽出噴井口的水和研究水泥注入地層的方法。
用2500加侖/min(9.5m“/min)的潛水泵排除噴井口的水。由于液面下降,噴井口的陡壁坍塌,對人員在噴井口邊工作或行走時造成危險。為了安全,將噴井口邊圍起來,經(jīng)過幾天坍塌井口周圍穩(wěn)固下來。噴井口直徑增加了約30英尺。
井架底座以35。角度下沉在噴井口中,轉(zhuǎn)盤在最底下。鉆挺在夾持器中。鉆挺上部母扣已成卵形。噴井口處的許多設(shè)備,被土壤覆蓋在井架底座之下。
從噴井口采集了水樣,水溫不高(80一gooF),所以,是來自地下水,不是來自熱儲層。
噴井口作業(yè)的主要目的是盡可能深安置良好的水泥塞。
深度超過250英尺鉆井液開始汽化,該地區(qū)淺部地層溫度比預(yù)想的要高得多。
yFB一50M,yPB一2.5A,yPB一3AM,yPB一ZA一ZrK等鉆機在使用時,配備有遮擋雨雪的外罩。目前使用yyC一1型移動式?jīng)_擊鉆機,靠它的沖擊器沖擊地表產(chǎn)生彈性扳動以代替用爆破法產(chǎn)生彈性波。
在春秋季節(jié)勘探疏松性建材,大量采用水力取心的高效鉆機KrK一100。在冬季對此鉆機進行了鉆進試驗和用空氣及泡沫洗井試驗。1988年上半年使用泡沫劑鉆進了1000多米。應(yīng)用CBK一255/340振動鉆具并配合KrO一12抓斗裝置勘探砂礫礦床是很有前景的。它們的可靠性和高效率已為實踐所證實。CBK255/34。鉆具在勃良斯克州和莫斯科州的磷灰?guī)r礦床施工了28個孔,總進尺283.4m。計時觀測表明回次平均鉆速為3.7一3.,gm/h。比西馬科夫取土器鉆速高。.3倍。鉆具結(jié)構(gòu)能保證快速取心。巖心采取率為90%~100%。
聯(lián)合體研制的抓斗(與yPB一3A3型鉆機配套)在礫石含量為35%~45%、巨礫含量為20%一35%的地層中能施工深12m,支護外徑為1120~102omm的淺井。在莫斯科州和加里寧州勘探砂礫礦床時,取出的巨礫尺寸為300~40omm,個別的達到600一650mm。取出的樣品在數(shù)量上和質(zhì)量上都完全滿足地質(zhì)要求。目前,根據(jù)蘇聯(lián)地質(zhì)部的安排,中央地質(zhì)聯(lián)合體已著手研制yPB一2.5A自行式鉆機用的施工孔徑為600~900mm的抓斗裝置??讖叫?能量消耗下降,鉆速提高、勞動條件獲得改善。
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